摘要:近日,針對海外施工當?shù)貓D紙、方案審批緩慢,當?shù)責o相關產(chǎn)業(yè)、物資匱乏、運輸時間長等問題,中鐵四局安哥拉項目部就污廠所需定型鋼模施工的問題,組織開展“自制專用弧形模板工藝”技術攻關,并取得成功,實現(xiàn)了效率與效益的雙提升,有效解決了海外施工難題。

圖為弧形模板施工
由于當?shù)責o相關產(chǎn)業(yè),物資匱乏,在以往施工中各種專用模板都是從國內(nèi)通過海運過去,周期長,經(jīng)常影響施工進度。專用弧形模板自制成功,解決了物資航運時間長、物資因惡劣海運天氣丟失等問題。同時,在機器正常運轉(zhuǎn)的情況下,三名技術工人平均12分鐘完成一根6米長的鋼管彎弧加工,全部完成要近300個小時,該模板的應用,在總體時間縮短了近一個月,時間上取得了主動。自行制作模板還節(jié)省了采購定型鋼模的費用,變鋼管一次性使用為螺紋鋼的重復使用,每條“對拉螺栓”的長度縮短到12厘米,13617個螺栓能節(jié)約鋼筋19噸,一個月節(jié)約費用超過一百多萬元。在施工優(yōu)勢上,該模板的應用,成功解決了彎管定位、模板接縫錯臺的難題,確保了混凝土表面的平整度。
另外,“自制專用弧形模板工藝”技術攻關課題的開展,還鍛煉了技術隊伍,積累了解決海外物資保障難題的經(jīng)驗。